2019
DOI: 10.31590/ejosat.555940
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Yalın Üretim Tekniklerinden Değer Akış Haritalandırmanın Bir Metal İşleme Fabrikasında Süreç İyileştirme Amacıyla Uygulanması

Abstract: Öz Yalın üretim; temel olarak israfı ortadan kaldırarak kalite, maliyet ve teslimat sürelerini iyileştirmeyi amaçlayan beş yalın ilke üzerine kurulu bir üretim sistemi, yönetim yaklaşımı ve düşünce tarzıdır. Değer Akış Haritalandırma (DAH); bir kuruluşta israfın (kayıp, muda) ortadan kaldırılması ve yalın dönüşüm çabalarında hem başlangıç uygulaması hem de en önemli araçlardandır. Bu çalışmada amacımız; seçilen bir ürün grubunun Değer Akış Haritalandırma kullanılarak hammadde halinden bitmiş ürün olarak müşter… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2021
2021
2024
2024

Publication Types

Select...
5

Relationship

0
5

Authors

Journals

citations
Cited by 5 publications
(2 citation statements)
references
References 5 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…This work and financial gain contributed to the company's long-term environmental sustainability goal and the vision of a more livable world with less energy consumption [6]. Sevgili and Antmen (2019) aimed at lean production by using value stream mapping in a metal processing factory and minimized intermediate stocks due to process improvement, shortened the production flow time, and increased the daily production amount [7]. Apilioğulları (2020) conducted quality improvement studies with Lean Six Sigma and Industry 4.0 Integration for a process with high waste in the aluminum industry [8].…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…This work and financial gain contributed to the company's long-term environmental sustainability goal and the vision of a more livable world with less energy consumption [6]. Sevgili and Antmen (2019) aimed at lean production by using value stream mapping in a metal processing factory and minimized intermediate stocks due to process improvement, shortened the production flow time, and increased the daily production amount [7]. Apilioğulları (2020) conducted quality improvement studies with Lean Six Sigma and Industry 4.0 Integration for a process with high waste in the aluminum industry [8].…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…İsraf edilen su kuraklığın daha erken başlamasına sebebiyet verebilir. İsraf, ürün veya hizmetlere değer katmayan faaliyetlerin tümüdür (Sevgili & Antmen, 2019). Özellikle kalabalık ve sanayileşmiş şehirlerde sanayinin su kullanımı en yüksek seviyededir.…”
Section: Introductionunclassified