<p>Original Equipment Manufacturers (OEM) merupakan model bisnis untuk menggunakan<br />pihak ketiga sebagai subkontraktor atau pemasok bagian-bagian tertentu dalam rangka integrasi<br />produk akhir. Pemasok OEM platform dibagi beberapa tingkatan. Pemasok tingkatan 1 (tier 1) adalah<br />pemasok yang terbesar, tier 1 memproduksi barang yang penting untuk perusahaan OEM. Perusahaan<br />OEM 1st tier tidak terlepas dari waste yang ada di perusahaan itu sendiri. Studi kasus dilakukan pada<br />perusahaan manufaktur OEM supplier tier 1 yang memproduksi brake untuk kendaraan roda 2 (two<br />wheels). Besarnya kuantitas permintaan dari produsen sepeda motor (OEM) dan varian modelnya,<br />serta masih terdapat loss genba (waste) di shop-floor, dan adanya cost reduction yearly dari<br />perusahaan OEM. Maka, perlu dibuat sebuah model atau sistem untuk meningkatkan kinerja<br />perusahaan. Model yang dibuat berdasarkan prinsip lean yang bertujuan untuk mengurangi atau<br />menghilangkan waste pada proses manufaktur dengan tools Objective Matrix (OMAX), Value Stream<br />Mapping (VSM), Eliminate-Combine-Rearrange-Simplify (ECRS) dimana goal akhir adalah<br />peningkatan kinerja (produktivitas) perusahaan. Part yang dipilih untuk improvement adalah line<br />machining master cylinder 5P0, dengan nilai produktivitas dasar OMAX adalah 300. Dilakukan<br />analisa dengan VSM sebagai visualisasi waste yang terdapat pada shop-floor saat ini. Diperoleh waste<br />yakni motion, over process dan waiting. Setelah dilakukan analisis waste yang ada, berikutnya adalah<br />melakukan perbaikan menggunakan pendekatan ECRS. Perbaikan dilakukan menggunakan<br />pendekatan ECRS. Hasil yang diperoleh gap waktu standar sebelum dan sesudah adalah 8.29 detik<br />(atau turun sebesar 17%). Perbaikan yang dilakukan adalah eliminate proses facing machining,<br />combine tool burrytori, rearrange penempatan material, simplify penempatan air minum di line.<br />ECRS menunjukkan hasil menaikkan nilai produktivitas di bulan berikutnya sebesar 432, 959, 334,<br />770, 921, 959. Hasil lainnya adalah 4 bulan setelah aktivitas, line machining untuk kebutuhan master<br />cylinder 5P0 yang sebelumnya menggunakan 6 line direduksi menjadi 5 line (reduksi 1 line). Dari<br />hasil pengujian T-test terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai produktivitas dasar terhadap<br />nilai produktivitas setelah perbaikan.</p>
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.